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主题:【原创】萨索故事(0) -- 橡树村

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家园 【原创】萨索故事(37)

注:36的柴油部分补充了一些内容,所以固定床部分单独成章。同时补充一些内容。

还记得吗?萨索的固定床反应器就是生产柴油的。虽然得到的柴油不超过三分之一,但是得到的蜡可以通过裂解再生成汽油和柴油;必要的话,一些轻组分也可以通过寡聚得到柴油。这个反应器是否合适呢?

1955年建设的固定床反应器,单台反应器的生产能力,是日产500桶。别说与后来的日产两万桶的SAS相比小得可怜,就是比起八十年代CFB反应器日产6500桶,五十年代CFB日产2000桶的生产能力,这个反应器的生产能力也太小了一些。

化工都喜欢大家伙,那么,就放大吧。

固定床反应器的放大,想起来比较简单。前文讲过了,列管式固定床反应器每一个反应管就是个独立的反应器,放大的时候,增加反应管的数量就是了。从工艺角度来讲,这个东西放大比什么循环流化床固定流化床不知道要省心多少倍。

不过有个小问题,这个反应器有点重。萨索在1987年投产了有五千根反应管的列管式固定床反应器,生产能力达到了日产700桶。这个反应器直径五米,但是就已经超过1000吨的重量了。如果按照这个思路继续放大,将反应器建造到南非的运输极限,生产能力不过才3500桶,而重量却要5000吨以上。这样的家伙,显然从材料,机械加工,运输,吊装等等都会带来很多问题,实在不现实。并且反应器的造价也会很高。

于是萨索在1987年的反应器试车以后,就放弃了继续研发固定床反应器的思路。

当然萨索放弃了,不代表列管式固定床就没有前途。

固定床反应器的麻烦,在于反应管的直径太小,这样,单位体积的催化剂,所需要的反应管的重量就太大,从而带来麻烦。我们前面讲过,反应管的直径不能太大,因为直径大了,反应放的热就排不出去,导致反应管中心的催化剂超温,得到不希望的产物,也会影响催化剂的使用寿命。

壳牌使用了另外的解决方法,采用了类似的结构的喷淋床反应器,就是依靠液体从反应器顶部向反应管喷淋来使得催化剂浸泡在液体里面,流动的液体和气体相比,能够带走更多的热量,从而解决了散热问题,使得反应管的直径加大,从而可以增加反应器的生产能力。

壳牌的喷淋床反应器1990年代初在马来西亚用于天然气液化生产,单台反应器生产能力超过日产3000桶。设计的时候,壳牌使用的工艺与萨索的有很大不同,企业可以有两种操作模式,一个是以柴油为主,一个是以蜡产品为主。

这个厂子在最初几年运行一直不好,1999年更是遭受了一场大火,损失惨重,很多主要设备被毁。但是2002年以后,这家企业一切都正常了起来,运行也开始稳定,当然,油价高了,也开始赚钱。2004年雅典奥运会上壳牌推出的清洁柴油,就是这家企业的产品。

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Shell在马来西亚Bintulu的GTL厂

2006年,壳牌公布了新的喷淋固定床反应器的一些设计参数,在两千吨的重量下,可以把生产能力达到日产19000桶。这是非常有吸引力的。这个反应器可能会首先用于壳牌在卡塔尔的天然气液化项目。目前这个项目还在进行基础设计工作,进行基础设计的,是KBR公司的英国分公司。KBR公司在GTL领域非常厉害,萨索在尼日利亚的GTL项目,EPC总包商就是KBR的美国公司。

国内也对壳牌的这个技术感兴趣。神华集团控股的宁夏煤业集团在于萨索谈判引进萨索技术的同时,也在于壳牌谈判引进这个技术。

目前壳牌是萨索在天然气液化领域最强劲的竞争对手。

其他石油公司也有时用固定床费托合成反应器的,比如BP。BP在阿拉斯加建了天然气液化的实验厂,从公开的资料来看,使用的也是固定床技术,但是技术细节没有公布。

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BP在阿拉斯加的GTL实验装置

【原创】萨索故事(38)

关键词(Tags): #萨索#固定床#壳牌元宝推荐:爱莲,

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